

前 言
某制药企业主要生产吡拉西坦原料药,生产过程中产生废母液、溶剂回收残液等高浓度废水和低浓度清洗废水,其中高浓度废水成分复杂,主要含有甲醇、甲苯、异丙醇、吡咯烷酮及部分中间产物等,废母液盐分高,难以直接生化处理。
制药废水的处理难点在于废水中某些成分会降低可生化性,可选择物化与生化相结合的方式,发挥协调作用。因此该工程采用气浮-微电解-Fenton氧化的预处理方案,提高废水的可生化性,去除部分难溶有机物,再通过UASB一A/0-生物滤池进行生化处理,以确保水质稳定达标。
1、水质水量
该工程设计处理水量600m3/d,其中 一期处理水量400m3/d,目前因市场经济影响,只安装一期工程,废水产生量约为350m3/d,废水经处理达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB 21904-2008)后外排至管网。
2、工艺流程
工艺过程:
水量少COD及盐分都很高的废母液经蒸发器全部蒸馏除盐,污冷凝水至调节池1,结晶后的污盐及高沸有机物交给有资质的单位进行处理。
生产车间产生的高浓度回收废液收集后排入调节池1,随后泵入气浮池,去除不溶性有机物及悬浮颗粒物,然后自流进入微电解池进行Fe/C微电解, 对废水中的带环污染物进行开环,一定程度上提高废水的可生化性,之后废水进入Fenton氧化池,将难降解有机物氧化成小分子有机物和无机物。在Fe/C 微电解和Fenton反应作用下,废水的生化性得到大幅改善,其CoD也得到有效降解。
将预处理后的废水同清洗废水、生活污水等低浓度废水在调节池2 中进行混合,一起进入后续生化系统。调节池2废水被泵入混凝沉淀池,去除悬浮物,然后进入UASB厌氧系统,通过厌氧菌降解COD,出水进入A/O池,利用好氧菌及硝化反硝化细菌进一步去除COD和NH-N。
经过生化处理后的废水进入二沉池,去除A/o附带的污泥颗粒,生物滤池对废水进行深度处理,保证出水达标。后置臭氧接触池是否启动则根据污水的处理效果决定。
3、运行效果
根据水质的不同,铁碳微电解与Fenton氧化反应的药品使用量及处理效率也有很大不同。为保证其处理效率,取高浓度废水进行小试,优化运行条件、药品投加量及反应时间等,最终确定其实际运行条件:铁碳微电解预处理时,pH为2~3,铁碳比为1:1,最佳铁粉投加量为2g/L;Fenton预处理时,pH 为3~4,最佳30%双氧水投加量为2.5L/m3,硫酸亚铁投加量为2g/m3。反应时间4h,其COD去除率可达46%。
该废水工程经过 3 个月的调试,系统运行已趋稳定。对各主要构筑物的出水连续取样监测后的数据如下:
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